شبیه سازی برج دی پنتانایزر واحد PGH پتروشیمی اراک برمبنای سیستم الکترولیتی جهت کنترل PH و جایگزینی ماده تجارتی ضد خوردگی با محلول آمونیاکی و اجرای آزمایشی طرح

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,337

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC10_351

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1385

Abstract:

در واحد هیدروژناسیون بنزین خام پتروشیمی اراک (PGH) بعلت شدت خوردگی و ایجاد مشکل در برخی نقاط واحد ، بنا به توصیه طراح خارجی واحد از ماده ضد خوردگی تجاری استفاده می گردید . تزریق ماده ضد خوردگی تجارتی در واحد PGH ، هزینه سالانه ای معادل 75.000 دلار را به شرکت پتروشیمی اراک تحمیل می نمود که به علت مشکلات عملیاتی بوجود آمده درضمن تزریق و نیز عدم توانایی کنترل کامل نرخ خوردگی ، تصمیم به جایگزینی آن با ماده شناخته شده و موثر گرفته شد . بدین منظور شبیه سازی وضعیت کارکرد واحدPGH درحالت بدون تزریق مواد ضدخوردگی بر مبنای سیستم الکترولیتی نرم افزار CHEMCAD کم و وقوع خوردگی در نقاط pH انجام شد که تشکیل محیط اسیدی با حساس را پیش بینی نمود که این پیش بینی با واقعیت خوردگی در واحد PGH کاملاً منطبق می باشد . وضعیت خوردگی واحد هنگام تزریق محلول آمونیاک بعنوان ماده جـایگزین نیـز شـبیه سـازی شده و این نتایج برای تزریق آزمایشی مورد است فاده قرار گرفت . بر اساس نتایج شـبیه سـازی،تزریق محلول آمونیاک هیچ گونه اثر جنبی بر کارکرد واحد و کیفیت محـصولات نداشـته و pH در مسیر هایی که قبلاً خاصیت اسیدی داشتند به محدوده pH خنثی رسیده و مـازاد محلـول آمونیاکی نیز دفع مـی گـردد . در هنگـام اجـرای آزمایـش ی تزریـق محلـول آمونیـاک بـا ثابـ ت نگهداشتن pH در محدوده ۵ / ۶ تا ۵ / ۸ ، آنالیز مقدار آهن موجود در آب نشانگر وضـعیت قابـل قبولی از نرخ خوردگی بود . به منظور پای ش عملی وضعیت خوردگی ، کوپن گذاری بعمـل آمـ د که نتایج تست کوپن نیز موید کاهش نرخ خوردگی می باشد

Authors

سعید خواجه مندلی

پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسعه

رحیم حسن نژاد

پتروشیمی اراک، واحد تحقیق و توسعه