بررسی عددی و تجربی اثر به کارگیری اجکتور بر رانش موتور پالس جت

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 627

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAARS01_439

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

Abstract:

موتورهای پالس جت موتورهایی با ساختمان ساده و ارزان قیمت هستند که در هواپیماهای مدل و همچنین هواپیماهای فریب مورد استفاده قرار می گیرد. اساس کار این نوع موتورها حرکت رفت و برگشتی امواج ضربه ای به امواج انبساطی ناشی از برگشت امواج ضربه ای می باشد. یکی از روش های بهبود کارایی این موتور استفاده از اجکتور می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تسهیلات استفاده از اجکتور بر رانش موتور پالس جت بی دریچه می باشد. این کار به دو روش تجربی و عددی صورت گرفته است. برای این کار یک موتور پالس چت طراحی و ساخته شده و مورد تست تجربی در دو حالت با بدوناجکتور قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، موتور پالس جت بی دریچه از نظر عملکردی بسیار ناپایدار بوده و تنها در یک نسبت سوخت به هوای مشخص می تواند کار کند. در این پژوهش از اجکتور فقط در نازل خروجی استفاده شد و نتایج آزمایش نشان می دهد، اجکتور رانش کل را حدود 20% افزایش می دهد. نتایج شبیه سازی نیز با نتایج تجربی تطابق قابل قبولی داشته و رانش را حداکثر تا 22% مدل سازی می نماید. طبق نتایج شبیه سازی، اجکتور رانش حاصل از خروجی نازل را تا 50% افزایش می دهد. این نشان می دهد برای افزایش بیشتر کارایی این نوع موتور و افزایش بیشتر رانش کل در دریچه ورودی هوا نیز از اجکتور استفاده شود.

Keywords:

اجکتور , امواج ضربه ای , فرکانس , مدل یک چهارم موج , موتور پالس جت بی دریچه

Authors

فرزاد توکلی فر

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی اصفهان،دانشکده مهندسی مکانیک

بهروز شهریاری

دانشجوی دکتری هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر،مجتمع دانشگاهی مکانیک و هوافضا

مبین جلالی

دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه علم و صنعت ،دانشکده مهندسی مکانیک

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • اع. مستوفی‌داه، م. بزازاده. ح. گلچین، بررسی تجربی اثرات به ... [مقاله کنفرانسی]
  • ا م.عزیزی، ف.توکلی فر، م.اینی، بررسی تجربی و شبیه‌سازی عددی ...
  • E. Wi ntenberger, J.E. Shepherd, Detonation _ and pulse detonation ...
  • S.R.Turns. An introduction to combustion, second edition, McGraw-hill, 202. ...
  • X. Lin, Generalized RANKINE -HUGONIOT condition and shock solution for ...
  • M.Cooper, S.Jackson, J.Austin, E _ Wintenb erger, J. E.Shepherd, Direct ...
  • R. Zitoun, D.Desbordes, Propulsive Performances of Pulsed Detonations, " Comb. ...
  • F.Schauer, J.Stutrud, R.Bradley, Detonation Initiation Studies and Performance Results for ...
  • K.Mazaheri, Y.Mahmoudi, M.Radulescu, Diffusion and hydrodynamic instabilities in gaseous detonations, ...
  • T. Geng, F. Zheng, A.V. Kuznetsov, W. L. Roberts, D.E.Paxson, ...
  • T.Nakano, S.Matsuo, S.Setoguchi, S.Yu, Experimental study of twin pulse jet ...
  • P.J. Litke, F.Schauer, Assessment of the Performance of a Pulsejet ...
  • J.Coombes, M.Holland, S.Jones, T .Matthewson, R.Smith, Design and build a ...
  • F. Zleng, R. L. Ordon, T. Geng, T.D. Scharton, A. ...
  • M.Gharib, E.Rambod, K.Shariff :A universal time scale for vortex ring ...
  • P.Changxin, F. Wei, Z.Qun, Y.Cheng, C.Wenjuan, Y.Chuanjun, Experimental study of ...
  • نمایش کامل مراجع