CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بهبود پاسخ دینامیکی ژنراتور القایی دوسو تغذیه به کمک کنترل کننده حالت لغزش

عنوان مقاله: بهبود پاسخ دینامیکی ژنراتور القایی دوسو تغذیه به کمک کنترل کننده حالت لغزش
شناسه ملی مقاله: NEEC04_095
منتشر شده در چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران در سال 1396
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید مقدسی - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
محمدرضا مرادیان - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
غضنفر شاهقلیان - دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

خلاصه مقاله:
در این مقاله، یک سیستم کنترل توان برای ژنراتور القایی دو سوء تغذیه (DFIG) استفاده شده در صنعت برق بادی به کمک کنترل کننده های حالت لغزش مطرح شده است. یک کنترل کننده مقاوم در برابر اغتشاشات خارجی بر مبنای کنترل کننده حالت لغزش (SMC) ، به منظور کنترل مجزای توان های اکتیو و راکتیو تحویلی به شبکه مورد استفاده قرار گرفته است. در این سیستم کنترلی، توان های اکتیو و راکتیو تحویلی به شبکه به صورت مجزا بر روی مقادیر مرجعی که می توانند به دلخواه تعیین گردند تنظیم می شوند. عملکرد کنترل کننده طراحی شده در شرایط بروز خطا و به منظور بررسی قابلیت عبور از ولتاژ پایین ارزیابی شده است. علاوه بر آن عملکرد سیستم کنترلی پیشنهادی با کنترل کننده های سنتی PI در شرایط بروز خطای سه فاز به زمین مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. سیستم پیشنهادی در سیمولینک متلب شبیه سازی شده و نتایج به دست آمده از آن موید کارآیی و اثربخشی سیستم کنترلی پیشنهادی بوده است.

کلمات کلیدی:
قابلیت عبور از ولتاژ پایین، کنترل کننده حالت لغزش، ژنراتور القایی دوسو تغذیه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/769356/