CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بهبود سیستم کنترل پیش رانش قطار مغناطیسی مگلو با استفاده از کنترلر SMCPID

عنوان مقاله: بهبود سیستم کنترل پیش رانش قطار مغناطیسی مگلو با استفاده از کنترلر SMCPID
شناسه ملی مقاله: ECCIRD02_061
منتشر شده در دومین کنگره ملی توسعه پژوهش های نوین در مهندسی برق کامپیوتر در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد اسفندیاری - دانشگاه علم و صنعت

خلاصه مقاله:
در این مقاله دینامیک و سیستم کنترل یک بوژی قطار مگلو ترنسرپید در تعلیق و پیشرانش مورد نظر قرار می گیرد. با استخراجمعادلات نیروهای وارد بر بوژی شامل وزن و نیروهای الکترومغناطیسی، مدل سازی دینامیک غیرخطی یک بوژی با 4 درجه آزادی انجام می شودکه شامل دینامیک تعلیق و پیشرانش می باشد. از دینامیک قطار در هدایت به منظور ساده سازی معادلات صرف نظر شده است. در این راستا، بابیان دستگاه های مختصات و روابط سینماتیکی و دینامیکی بین آن ها مدلسازی دینامیکی استخراج می شود. سپس یک مدل دقیق از عملگرهایمغناطیسی بوژی و موتور خطی مورد استفاده ارائه می شود. با استفاده از مدل بوژی، نمودار حلقه باز سیستم بررسی می گردد و یک یک کنترل کننده ترکیبی PID و مد لغزشی (SMCPID) مناسب جهت ردیابی ورودی مرجع موردنظر، حذف اغتشاش خارجی و در حالتی کهسنسورهای اندازه گیری دارای نویز هستند مطرح می شود. در پروفیل سرعت سرعت قطار از صفر در طی 92 ثانیه به سرعت 581 کیلومتر برساعت می رسد و برای 5 ثانیه ثابت مانده و سپس در 167 ثانیه مجددا به مقدار صفر کاهش می یابد. درنهایت رفتار سیستم و صحت عملکردکنترل کننده با شبیه سازی نشان داده شده است.

کلمات کلیدی:
قطار مگ لو، مدل سازی وابسته تعلیق و پیشارانش ، ردی اابی ورودی مرجا ، سیسات م ناپای ادار، حااف اغتشاار خاار جی، کنترل کننده SMCPID

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/880950/