محاسبه اثر اندازه ی لقی نوک پره بر عملکرد پره کمپرسور روتور ۳۷ ناسا

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 439

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSRT-5-18_001

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

Abstract:

در این مقاله با استفاده از شبیه سازی عددی اثرات اندازه لقی نوک پره روتور ۳۷ ناسا بر عملکرد کمپرسور جریانمحوری اندازه گیری شده و با نتایج تجربی موجود مقایسه شد. در این مقاله پژوهشی علاوه بر لقی استاندارد مربوط به طراحی پره اثرات مربوط به افزایش و کاهش اندازه لقی نوک پره بر روی پارامترهای مهم نیز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پره روتور ۳۷ ناسا توسط نرم افزار توربو گرید بارگذاری و شبکه بندی شده و در نهایت با نرم افزار سی اف ایکس حل گردید. تمام شبیه سازی های عددی در شرایط چوک شده (خفه شده) جریان آغاز گردید و به سمت نقطه نزدیک به استال تجربی با افزایش متوسط فشار استاتیک جریان خروجی حرکت نمود و پارامترهای مهم در کمپرسور شامل نسبت فشار، بازده پلی تروپیک و دبی در محدوده بین جریان جرمی خفه شده و استال تجربی محاسبه گردید. نتایج چگونگی تاثیر افزایش اندازه فاصله نوک بر کاهش پارامترهای ذکر شده و همچنین تاثیر کاهش اندازه فاصله نوک بر نحوه کاهش کمتر پارامترهای عنوان شده را نشان می دهد.

Authors

میثم مفاخری

استاد مدعو، گروه مکانیک دانشکده شهید بهشتی، دانشگاه فنی و حرفه ای، کرج

مصطفی محمودی

استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران

مهدی جهرمی

استادیار، دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران