تحلیل عددی و تجربی افزایش فشار در یک محفظه احتراق آزمایشگاهی
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 131
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
AEROSPACE21_031
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1402
Abstract:
هدف از این تحقیق، بررسی و شناسایی عامل افزایش فشار یک محفظه احتراق آزمایشگاهی در دو تست استاتیک و ارا ئه راهکار برای جلوگیری از آن می باشد. محفظ ه احتراق آزمایشگاهی مورد نظر این تحقیق، یک موتورپیشران فضایی چهار تکه می باشد که در طراحی آن از بالستیک داخلی موتور بوستر شاتل و سازه موتورهای مقیاس کوچک بوستر آریان پنج الگوبرداری شده است. ابتدا خلاصه ای از عوامل موثر در شکست موتورهایپیشران فضایی ارائه شده و سپس روش طراحی موتور مقیاس کوچک و پیش بینی عملکرد بالستیکی آن مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه به موفقیت آمیز بودن اولین تست و شکست تست های دوم و سوم موتور ونتایج آن اشاره شده است. برای ارزیابی دلایل شکست موتور های دوم و سوم در تست استاتیک، عوامل احتمالی در پدیده شکست موتور مورد بحث و ارزیابی قرار گرفته و در نهایت دلیل اصلی شکست موتورها مشخص گردیده است. خطای انسانی در تعریف فرآیند مونتاژ قطعات گلویی و در نتیجه بسته شدن مسیر خروج گازهای حاصل از احتراق موتور، مهمترین دلیل شکست در این پروژه بوده است.
Keywords:
Authors
سید سینا طباطبایی منش
کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی هوافضا
روح ا... طاهری نژاد
دکتری، دانشگاه گیلان، دانشکده مهندسی مکانیک
علی سرداری
کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکانیک