حذف لرزش، بهبود ردیابی و عملکرد کنترل مود لغزشی بوسیله کنترل کننده PID
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 144
This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISME21_430
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401
Abstract:
یکی از روشهای مناسب برای کنترل مقاوم سیستم های غیرخطی با وجود اغتشاشات و انواع نامعینی ها موجود در مدل، روش کنترل مود لغزشی می باشد. در این مقاله برخی از مشکلات روش کنترل مود لغزشی مورد مطالعه قرار گرفته و راهکاری جهت بهبود عملکرد این کنترل کننده ارائه شده است. در این راستا ابتدا توسط قانون کنترل مود لغزشی یکنواخت لرزش حذف شده در ادامه جهت بهبود عملکرد کنترل کننده، یک کنترل کننده PID بصورت ترکیبی طراحی شده است. در نهایت به تحلیل نتایج بدست آمده از این روش و مقایسه آن با روشهای دیگر با استفاده از شبیه سازی پرداخته شده است.
Keywords:
Authors
بیژن سلطانی
پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی کیلومتر ۱۶جاده قدیم کرج
جواد هاشمپور
پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی کیلومتر ۱۶جاده قدیم کرج