طراحی و راه اندازی مدار جدایش سیکلون مارپیچ دو مرحله ای در کارخانه رغال شویی زرند

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 533

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMSM01_131

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1393

Abstract:

کنسانتره واحدهای سیکلون- مارپیچ در کارخانه ذغال شویی زرند به دلیل وجود ذرات کوچک تر از 150 میکرون با محتوای خاکستر بالا، دارای خاکستری بیش از حد مجاز فروش (حد مجاز برابر با 11 درصد) بود. حذف این ذرات از کنسانتره با بکارگیری سرندی با ابعاد دهانه 0/5 میلیمتر، باعث افزای کیفیت (کاهش خاکستر) این جریان شد. جریان عبوری از این سرند (بخش حذف شده) برای پرعیارسازی مجدد به واحد سیکلون- ماریپچ بخش فلوتاسیون ارسال می شد. از آنجا که کنسانتره مارپیچ این واحد کیفیت پائینی (خاکستر 18 درصد) داشت. به واحد سرندکنی (دهانه 0/5 میلی متر) فرستاده می شد. جریان عبوری از سرند دوباره به ابتدای واحد سیکلون- مارپیچ بخش فلوتاسیون ارسال می شد. این روال باعث شده بود، در حدود 56 درصد از کنسانتره مارپیچ که دارای ابعادی کوچک تر از دهانه سرند بودند در یک چرخه بیهوده قرار گیرد. مقدار مواد در چرخش، با تغییر فرآیند آبگیری از کنسانتره و افزایش ک یفیت آن به 5 درصد کاهش یافت. برای آبگیری از کنسانتره، ترکیب فیلتر و سانتریفیوژ و برای افزایش کیفیت کنسانتره نهایی، جدایش دو مرحله ای که در آن کنسانتره مارپیچ به جای ورود به سرند، به مارپیچ دیگری خوراک دهی می شد، به اجرا گذاشته شد. در نهایت، با تعیین مقادیر بهینه 40 برابر درصد جامد و 2 تن بر ساعت برای دبی خوراک ورودی به مارپیچ، میزان محصول نهایی و ظرفیت این واحد به ترتیب 11 و 14 تن بر ساعت افزایش و خاکستر کنسانتره نهایی مارپیچ ها نیز از 18 به 11 درصد کاهش یافت.

Authors

علیرضا حسنخویی

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، مرکز تحقیقات فرآوری مواد کاشی گر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

پرویز مظفری

کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، کارخانه ذغال شویی زرند

صمد بنیسی

استاد، گروه مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران