سیویلیکا را در شبکه های اجتماعی دنبال نمایید.

طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی گام به عقب برای کنترل عمق بیهوشی

Publish Year: 1396
Type: Conference paper
Language: Persian
View: 659

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

Export:

Link to this Paper:

Document National Code:

ICELE02_247

Index date: 26 February 2018

طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی گام به عقب برای کنترل عمق بیهوشی abstract

ایجاد عمق بیهوشی مطلوب در عمل جراحی بسیار حایز اهمیت است. عمق بیهوشی بیمار باید متعادل باشد یعنی هم از بیداری حین عمل و همچنین عمیق شدن زیاد بیهوشی وی جلوگیری کرد.ایجاد عمق بیهوشی مطلوب در عمل جراحی نه تنها تضمینی بر عدم ادراک درد است بلکه سبب میشود به هوش آمدن بیمار پس از عمل جراحی نیز با سهولت انجام پذیرد. ایجاد عمق بیهوشی مطلوب با کنترل میزان اعمال داروی بیهوشی به بیمار صورت میپذیرد. تزریق میزان بیش از حد داروی بیهوشی سبب میشود به هوش آمدن بیمار دچار اختلال گردد و از سوی دیگر تزریق داروی کمتر از حد لازم باعث میشود بیمار تحریکهای دردآور ناشی از عمل جراحی را ادراک نماید. به منظور کنترل عمق بیهوشی در سالهای اخیر از تیوری های کنترلی استفاده گردیده است. در این پایان نامه برای کنترل عمق بیهوشی و تعیین مقدار داروی تزریقی از تیوری کنترل مد لغزشی تطبیقی استفاده گردیده است. هدف این است که با استفاده از کمترین مقدار دارو، عمق مطلوب بیهوشی در بیمار ایجاد گردد. کنترلکننده غیرخطی طراحی شده در مواجهه با عدم قطعیتها و تغییرات بدن انسان بیمار، میتواند با دقت بالا به کنترل فرایند بیهوشی بپردازد. از دیگر مزایای روش مورد استفاده، تولید سیگنال کنترل هموار است. همچنین این روش به کران بالای نامعینی های سیستم نیازی ندارد. نتایج شبیه سازی عملکرد مطلوب روش پیشنهادی را نسبت به روش مد لغزشی استاندارد نشان میدهند.

طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی گام به عقب برای کنترل عمق بیهوشی Keywords:

طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی گام به عقب برای کنترل عمق بیهوشی authors

علی سعیدی نیاسر

گروه برق، دانشکده تحصیلات تکمیلی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

احمدرضا ولی

دانشیار گروه برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

مقاله فارسی "طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی گام به عقب برای کنترل عمق بیهوشی" توسط علی سعیدی نیاسر، گروه برق، دانشکده تحصیلات تکمیلی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران؛ احمدرضا ولی، دانشیار گروه برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران. نوشته شده و در سال 1396 پس از تایید کمیته علمی دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق پذیرفته شده است. کلمات کلیدی استفاده شده در این مقاله کنترل عمق بیهوشی، کنترل کننده غیرخطی، تیوری مد لغزشی تطبیقی، چترینگ، نامعینی هستند. این مقاله در تاریخ 7 اسفند 1396 توسط سیویلیکا نمایه سازی و منتشر شده است و تاکنون 659 بار صفحه این مقاله مشاهده شده است. در چکیده این مقاله اشاره شده است که ایجاد عمق بیهوشی مطلوب در عمل جراحی بسیار حایز اهمیت است. عمق بیهوشی بیمار باید متعادل باشد یعنی هم از بیداری حین عمل و همچنین عمیق شدن زیاد بیهوشی وی جلوگیری کرد.ایجاد عمق بیهوشی مطلوب در عمل جراحی نه تنها تضمینی بر عدم ادراک درد است بلکه سبب میشود به هوش آمدن بیمار پس از عمل جراحی نیز با سهولت ... . برای دانلود فایل کامل مقاله طراحی کنترل کننده مد لغزشی تطبیقی گام به عقب برای کنترل عمق بیهوشی با 9 صفحه به فرمت PDF، میتوانید از طریق بخش "دانلود فایل کامل" اقدام نمایید.