بهبود عملکرد سیستم تعلیق در مدل یک چهارم خودرو با استفاده از کنترل پیش بین

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,187

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME22_537

تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1393

Abstract:

هدف از این تحقیق، بهبود عملکرد سیستم تعلیق در مدل یک چهارم خودرو، با بکارگیری کنترلر فعال بر مبنای استراتژی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل (MPC) می باشد. بهبود عملکرد سیستم تعلیق خودرو همواره بر اساس دو معیار، بهبود راحتی سرنشینان و فرمان پذیری، مورد بررسی قرار م یگیرد. در این مقاله برای دستیابی به بهترین کیفیت راحتی، فرمان پذیری، از یک کنترلر فعال که بر پایه استراتژی کنترل پیش بین مبتنی بر مدل عمل می کند، استفاده می شود. استراتژی کنترل پیش بین بر پایه محاسبه خط سیری از نیروی کنترلر به عنوان متغیر ورودی به منظور بهینه سازی پارامترهای موثر در بهبود عملکرد سیستم تعلیق، بنا نهاده شده است. مقایسه نتایج حاصل از این تحقیق با دیگر کارهایانجام شده، نشان میدهد که میانگین مجذور شتاب شاسی و جابجایی نسبی شاسی و تایر حدود 98 درصد بهبود یافته است.

Keywords:

سیستم تعلیق فعال , مدل یک چهارم خودرو , مدل کنترل پیش بین , راحتی , فرمان پذیری

Authors

علی جمالی

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

میرشمس بهاء

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، تاکستان، ایران